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起重机调压调速器的安全措施

目前国内起重机的调速有切换转子电阻器、变频调速、定子调压调速3种形式。由于调压调速有着独特的优点,占有相当的市场份额,结合从事起重机管理和维护的实践,讨论定子调压调速的安全问题及相应的措施。虽然这种故障率很低并不高,但易被人们所忽视。

1. 接触器换向的安全隐患

早些时候的调压调速系统往往由接触器换向,比起切换电阻器调速来说,现代的调压调速接触器换向往往采用 零电流 技术,即在换向瞬间由晶闸管切断电源,这样可延长接触器触点寿命。为了防止由于触点粘连等故障而导致相间短路,一般换向接触器都设有机械联锁机构,然而机械联锁机构的寿命是很有限的。对于切换电阻器的老系统,由于换向接触器触点没有保护措施而容易损坏,频繁更换换向接触器遮盖了机械联锁机构的寿命矛盾。定子调压调速的情况下,触点寿命延长后,机械联锁机构的寿命受影响很大,常常被人们忽视,机械联锁机构的损坏先是转换不灵活,造成换向时间延长,到后来甚至卡住。当机械联锁机构卡住或不完全卡死时,将使主回路通电不良,而此时制动器是打开的,极易造成溜钩,故凡是机械联锁损坏而致的故障往往是恶性故障。

对上述安全隐患,可采取以下措施:

(1)若调压调速装置内部对于换向已设有电联锁的,如温州久久的QY1,QY2,上升为 1 接通时,下降为 0 封锁;下降为 1 接通时,上升为 0 封锁。使用这样的装置,可将机械联锁机构拆除,实践证明效果良好。

(2)选用无触点转换的产品,如温州久久的QY1/T,QY2/T,输入、输出均实现无触点转换。输出由晶闸管换向,由5组正反并联的晶闸管W、V、U、A、B组成,W、V、U组接通时,A、B组关断,机构为上升运行;W、A、B组接通时,V、U组关断,机构为下降运行。主令输入信号光电转换,将主令输入的220V交流电压通过光电隔离,转换成5V的直流电压输给单片机。实践证明,选用此类装置效果更好。

2. 制动控制的安全措施

一般制动控制信号由装置提供,通电工作时制动器延时打开(待电机建立力矩),主令回零停止工作时,先电制动后制动器制动,即主令回零到制动器动作有延时。为避免因制动控制信号失常而导致的严重后果,取主令的上升、下降信号控制1只断电延时继电器,将其常开触点串入制动接触器K71的控制回路中,见图1:

只要机构进入工作状态,或上升或下降,K01或K02必然吸合,KT1立即吸合,触点接通,该接通时间一般先于装置输出控制信号的时间。主令回零时,K01、K02释放,KT1延时释放,其延时时间应略大于装置制动信号输出的延时时间。KT1的吸合时间先于装置输出信号,而主令回零KT1释放时间晚于装置输出信号。所以,在正常工作时KT1的存在不影响装置功能。一旦装置信号失常,在主令回零后,制动器将延时后制动,以确保安全。

制动接触器还有1种不可忽视的故障隐患也可能导致严重的后果,如图l中的K71。由于粉尘污染,当线圈断电后,触头不能及时释放,这是很危险的。主令回零后,主回路将断电,若K71不能释放,制动器仍然通电而处于打开状态,此时必然溜钩。对此可增加1只接触器K72,见图1,将K71、K72的线圈并联,触点串入制动器回路中,见图2:

这样,2只接触器只要其中1只及时释放就不会产生溜钩危险,2只同时不及时释放的机率就很低了,大大增加了可靠性。

以上措施所需的改造成本很低,但安全性大大提高了。

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