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某船调距桨装置调距卡滞故障原因分析与修理

摘要:通过对1100液压调距桨装置结构和工作原理的分析,介绍了该装置调距卡滞故障的修理试验情况、技术方案、总装后的调整以及原因分析。

关键词:调距桨;螺距;配油器;滑块

某天,北缆 船准备出海训练,在码头备航静态操纵调距时,调距桨装置螺距从正车21 倒车18 、倒车18 正车21 运行时,系统工作正常。但是在启动左主机(型号:8300ZC)后,转速在400r/min运转时,进行调距操纵,发现螺距在倒车位置4 ~5 时出现了卡滞的故障,系统不能正常工作。

1.调距桨装置结构和工作原理

1.1调距桨装置简介

该船调距桨装置为1100液压调距螺旋桨装置,船上有左右2台主机,主机型号:8300ZC,额定转速600r/min,额定功率:808kW(1100HP)。两台主机分别带动左、右轴系调距螺旋桨旋转。螺旋桨直径1.4m,有3个桨叶。调距桨装置调距时间一般约为15s,液压系统中的溢流阀调整压力为6.0MPa。

1.2基本结构

螺旋桨的桨毂分成两大部分。在前段桨毂的圆周上有安装桨叶用的3个安装孔。桨叶采用平面固定法,它用6个螺栓把桨叶固定在轴承上,在轴承的下面有一曲柄销,桨叶采用曲柄式旋转机构。桨毂的后段主要构成液压油缸,用螺钉固定在桨毂的前段上,装于油缸中的活塞用螺母与活塞杆连接。在活塞杆的前段用螺母固定着滑板,在三角形的滑板上有3个直槽,3个桨叶的曲柄销即插入其中。为了使活塞杆相对于桨毂只能移动而不能转动,在桨毂的前端装有支撑盘,后端装有支撑座,以保证活塞移动时与油缸轴心线保持一致。

配油器的轴套是有两半组成的,在轴套上有两个主油道,前端的油孔经细油管到油缸的左侧(正车腔),后端的油孔经粗油管到油缸的右侧(倒车腔)。在主油道之间及其外侧有3道密封圈,中间的1道密封圈直接和压力油路相通,以加强两个主油路之间的密封作用,两侧的密封圈用来密封两侧的油路。

液压系统主要由油泵、电磁换向阀、溢流阀、流量控制阀和锁止阀等组成。

1.3工作原理

1100调距桨装置的操纵机构是一电动遥控追随系统,操纵手柄的位置代表螺距一定的大小。把手柄放到某一位置时,桨叶就会追随到与此手柄位置对应的螺距后自动停止,并且保持螺距不变。

当要增加螺距时,操纵手柄从后向前进方向扳动到某一位置,桨叶的位置(螺距)与手柄位置出现差异,操纵系统产生一个感应电动势信号,经整流放大后,使三位四通电磁换向阀的右边开关接通,右边电磁线圈通电吸合,滑阀左移。从油泵来的高压油经单向阀、细滤器,进入换向阀,而后从换向阀正车口出来经配油器、细油管自动推开上锁止阀,进入活塞油缸左侧(正车腔)。同时,压力油通过下锁止阀活塞,把控制油缸右侧油路上的下锁止阀也打开。所以活塞右移,经活塞杆带动滑板向右移动,最后通过桨叶下边的曲柄销使桨叶往增大螺距的方向转动。活塞右侧的油通过下锁止阀、配油器从倒车口进入换向阀,从回油口出来返回油箱。与活塞杆固定连接的油管带动锁止阀一起向右移动。然后再通过反馈轴承反馈到操纵系统,一是当桨叶转动到手柄相应的螺距时,使控制电磁阀开关的信号消失,电磁阀断电释放,滑阀回到中间位置,锁止阀关闭,活塞停止移动并稳定在此位置上;二是将螺距的大小通过反馈指针指示出来。

当要减小螺距时,动作与增加螺距相反。操纵手柄从前进向后方向扳动到某一位置,换向阀电磁线圈的左边开关接通,滑阀右移。压力油经换向阀从倒车口进入配油器,再经下锁止阀进入活塞右侧(倒车腔),活塞左移,使螺距朝减小方向移动。

不变螺距时的工作。当桨叶位置与操纵手柄位置相对应时,操纵系统不产生信号,换向阀的二电磁线圈的开关均不通,滑阀处于中间位置,锁止阀关闭,活塞稳定在一定的位置上,螺距不变。

2.修前试验情况

基于对调距桨装置结构和工作原理的分析,我们在排除故障时遵循由简到繁的原则,决定对该装置调距失灵的故障做进一步的检查试验,以便制定出正确的修理技术方案。为此,启动左主机在400r/min时运转,操纵手柄变螺距运行,试验检查情况如下。

1)配油器反馈拉杆工作情况。经检查,配油器反馈拉杆运行时动作正常,无卡滞现象,拉杆各连接螺栓无松动现象。

2)检查调距桨装置零位。继续操纵手柄变螺距运行,使螺距角稳定在零位,经检查,无爬行现象,说明系统锁止阀没有出现渗漏等现象。

3)检查推进器表面有无杂物。经潜水员潜水检查,推进器表面没有渔网等杂物缠绕。

4)电磁换向阀手动试验情况。将电磁换向阀两端电线拆下,此项试验抛开电的问题,主要检查机械传动装置是否出现卡滞现象。

当主机转速在400r/min运行时,用手操纵电磁换向阀做正、倒车换向试验,发现螺距在倒车区域运行时系统润滑油压力相对偏高,在3.5~4.0MPa之间,压力应在1.5~2.5MPa之间,而且在倒车位置4 ~5 时出现了卡滞现象,系统压力升高到6.0MPa,溢流阀开启,系统开始溢流回油。因此可以确定液压部分是正常的,此故障主要是螺旋桨桨头内部机械零部件卡滞造成的。

3.修理技术方案

因螺旋桨在水线以下,因此,排除此故障需要进船坞内进行拆检修理,修理技术方案如下:①将螺旋桨总成(桨头部位)在船坞内拆下后,将总成吊回车间内拆检修理;②拆检叶片轴承,检查轴承与曲柄销工作面有无拉毛、起刺、脱落等现象,并测量间隙;③拆检活塞杆及滑板上的滑块,检查滑块工作面有无拉毛、起刺、脱落等现象;④拆检油缸活塞正车复位弹簧,检查弹簧有无变形、断裂等现象;⑤螺旋桨总成各密封件拆检后全部换新。

4.螺旋桨总成拆检修理

螺旋桨总成在船坞内拆下,吊回车间后分解,发现叶片轴承处的橡胶密封圈已经变型、老化,桨毂润滑腔里面有大量的海水,滑板上3个滑块的配合面拉毛、起刺,磨损严重,不能继续使用,因此需要换新。测量叶片轴承推力间隙0.26mm,已超标,安装间隙标准应在0.05~0.08mm范围内。检查其余各零部件均正常。

4.1滑块测绘加工

因坞修修理周期较短,船上没有现成的滑块配件,因此我们对滑块进行了测绘,然后进行机加工。滑块加工图见图1所示。滑块材料:QA19-4,3个;滑块内孔与曲柄销安装间隙:0.02~0.06mm;滑块两侧面与滑板凹槽安装间隙:0.03~0.06mm;滑块内孔与外表面的表面粗糙度Ra不大于1.6 m,其余表面粗糙度Ra不大于3.2 m。

4.2叶片轴承推力间隙调整

我们对叶片轴承的上轴承盘和下轴承盘进行了磨削加工,调整出推力安装间隙标准在0.05~0.08mm范围内。

图1滑块加工图

4.3螺旋桨在车间内的磅压试验

把经过测量修复的各零部件清洁干净,组装后,叶片轴承盘转动灵活。将桨毂体两端堵上磅压专用压盘,并从磅压接头处注满液压油,然后对桨毂润滑腔进行磅压试验,磅压压力为0.30MPa,同时缓慢转动桨叶承盘至两个方向最大位置,往复10次,保持压力5min,经检查,各部件无渗漏现象。

4.4总装后调整

螺旋桨总成与艉轴对接组装后,重新校对调整调距桨零位螺距,调整液压系统溢流阀的压力在6.0MPa时开启,调整流量控制阀的流量大小,使螺距从正车21 倒车18 、倒车18 正车21 运行时,时间分别约为15s。

5.故障原因分析

通过拆检情况分析,此次调距桨装置调距卡滞故障的主要原因是滑块卡滞所造成的。由于叶片轴承处的橡胶密封圈长久使用后老化,失去弹性,已经起不到密封作用,因此,在变螺距时,大量的海水直接渗入到了桨毂润滑腔,破坏了滑块内孔与桨叶承盘曲柄销之间、滑块外表面与滑板凹槽之间的润滑油膜,使润滑性能下降。因为缺少必要的润滑条件,加剧了滑块工作面之间的摩擦,最终使滑块工作面拉毛、起刺、卡住,导致了调距桨装置调距卡滞故障的产生。

6.试验结果

调距桨装置全部安装完毕后,经码头静态操纵调距试验,一切正常。再经过海上航行试验后,调距桨装置运转正常,船方十分满意,对该故障的排除给予肯定。

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