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原水予处理加药系统改造

 1 概况
 我公司现安装有两台300MW亚临界机组,分别于1996年11月,1997年5月建成投产。原水予处理系统为单元制,四台升压泵(型号:300S-19A)一一对应四台机械搅拌澄清池,每台处理水量600-700m3/h,水源为长江水。在正常情况下,一个系列运行,每半个月进行一次定期设备切换。该套系统的加药方式为人工手动加药,药品为固体聚合铝,通过在低位溶解池加水搅拌溶解后,提升至高位贮液罐,然后用计量泵加至升压泵出口。由于该计量泵无法调节,不能控制加药量,水质也很难保证。为了减少加药量,提高澄清池出水水质,2000年9~11月,我公司对化学原水予处理系统进行了改造,实现了予处理加药系统自动加药,改善了水质,减少了药品消耗,经济效益比较明显。
 2 技术方案
 2.1 控制原理
 迄今为止游动电流仪是唯一一种在线监控过程混凝效果的仪表,游动电流值可间接反映混凝效果。我们选用了米顿罗SC5200集取样探头、信号处理及PID控制器于一体的游动电流检测仪。它可测控经处理过的水样中带电离子或颗粒在SCD取样室内的两个电极之间产生的电流,此电流的大小决定于混凝后仍留在水中的正(或负)离子的净余量,因而游动电流值可间接反映混凝效果。加混凝剂后的样品通过游动电流检测仪测出其游动电流值,输入到SCD内部的PID控制器进行调节,PID控制器将测量的游动电流值与用户游动电流设定值相比较,根据与设定点的偏差,计算输出一路4-20mA的电流信号到交流变频器,再通过交流交频器控制计量泵电机工作频率,从而改变计量泵的转速,实现自动控制加药量的目的。同时,为了防止溶解池打空及贮液罐满水,采用溶解池低液位和贮液罐高液位停药液输送泵。控制原理图见图1.
 图1 化学原水处理控制原理 
 2.2 工程范围
 根据现场调查,需在原来的净水站手动加混凝剂的基础上,增加一套自动加药设备。工程范围包括增加一套自动加药设备;更换两台加药泵、两台输送泵及部分管道;重新布置MCC屏至加药泵和输送泵的电缆。同时,由于凝聚剂贮液罐液位为机械指示,经常容易卡死,造成凝聚剂贮液罐溢水,需将手动加药改为自动控制加药。
 2.3 系统功能
 控制系统有变频自动/变频手动/工频三种加药方式。在自动加药系统正常时,实现变频自动加药;在测量仪表或控制器出现故障时,可以通过变频器面板人工设定频率,控制转速,从而实现变频手动控制加药量;在变频器出现故障时,可以切换到工频状态,计量泵电机在工频状态下运行,通过调节计量泵行程,控制加药量。
 将部分原水予处理系统信号集中放置到自动加药控制柜中,为今后原水予处理系统信号移至化水控制室,实现原水予处理系统过程全自动控制及监视、原水予处理岗位并岗,移至化水值班室提供条件。
 3 方案实施
 (1)加药点与取样点管路布置:SCD装置的水样在系统设计时应注意以下几个方面:原水与药剂应充分混合,应避免在管壁取样,尽量从管路中心取样;应保持水样的稳定性,流量控制在2~4L/min;取样点与加药点之间应有10-20m的距离。将游动电流检测仪取样装置尽可能靠近取样点,可以减少系统延迟。这样既能保证充分混合,又可与PID控制器的设定时间相一致。根据上述原则,原加药点在升压泵的出口,为确保试剂混合,取样准确,将加药点改为泵的进口。在4台澄清池的进口安装4个电流仪的取样点,在澄清池出口母管安装了浊度仪的取样点,以便运行人员对澄清池出水进行实时监测并做适当调整。
 (2)计量泵的更换:将原有的2台加药泵拆除,更换进口变频加药计量泵并在计量泵出口加装安全阀、压力表和压力变送器。
 (3)在高位贮液罐顶部安装超声波液位计2台,在低位溶解池内安装沉入式磁性液位计,并布置信号电缆至控制箱。
 (4)更换2台药液输送泵。
 4 调试投运
 原水予处理自动加药控制系统投运后,运行稳定,提高了澄清池出水水质,减少了加药量。同时,通过液位的控制实现了药液输送泵的自动启停。
 4.1 手动加药方式
 (1)澄清池出水浊度:5.3~7.3mg/L(7-10月)
 (2)加药量:7、8、9三个月为夏天,原水浊度较高,加药量为白班、大夜班、小夜班各加一次,每次75kg,平均每天需凝聚剂225kg,冬季加药量为白班、大夜班、小夜班各加一次,每次50kg,平均每天需凝聚剂150kg。
 4.2 自动加药方式
 (1)澄清池出水浊度:1.5~3.1mg/L(11、12月)
 (2)加药量:每天白班加一次,每次50kg。
 5 效益分析
 从调试结果看,原水予处理自动加药系统的投用不仅使澄清池出水水质得以提高,而且较大幅度地减少了加药量。在环境条件相同的情况下,其加药量为原有加药量的1/3,按照每年耗用凝聚剂60t计算,则平均每年可节约40t,每年可节约10万元。同时,药液输送泵采用自动控制方式,避免了因贮液罐液位信号不准造成的溢水。
 6 总结
 原水予处理自动加药系统的投用,减轻了运行人员的工作量;实现自动加药后,既提高了水质,避免药品浪费,对提高人体健康水平也有很大作用。从形势发展来看,该系统投用后,使设备自动化水平得到了改善,为我公司今后加强管理,减人增效提供了条件。同时,为使该控制系统更加完善,拟在原水予处理站增设PLC柜,将其重要的热工、电气信号送入PLC柜,与化水PLC进行通讯,达到在化水站可以监视控制的目的。从而真正实现了原水予处理站无人值班,达到减人增效,经济运行的目的。

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